寶武集團(tuán)中南股份6號高爐的配包模式之前一直依賴固定配比或經(jīng)驗(yàn)操作,難以精準(zhǔn)匹配實(shí)際出鐵量,加上爐底只有六鐵二線作為主線的限制,導(dǎo)致尾包裝鐵量小于20噸的現(xiàn)象頻發(fā)。為此,物流部聯(lián)合煉鐵廠開展難題攻關(guān),以高效化為核心,為6號高爐降本增效提供全新解決方案。
合理利用資源,縮短作業(yè)時間
為了打破這種局限性,在不增加額外成本和不影響生產(chǎn)的條件下,物流部從8號高爐調(diào)配1臺牽引車至6號高爐六鐵三線,固定承擔(dān)2號鐵口的受鐵對位任務(wù),提高六鐵三線的線路利用效率,可實(shí)現(xiàn)出鐵模式跨越式轉(zhuǎn)變,即1號鐵口轉(zhuǎn)2號鐵口出鐵時,爐下配包具備由原間隔30分鐘縮短到5分鐘,2號鐵口轉(zhuǎn)1號鐵口出鐵時,爐下配包具備由原30分鐘間隔縮短到15分鐘內(nèi)的間隔出鐵;遇到高爐爐況不順時,堵口重出時可做到無間隔出鐵。
改變作業(yè)模式,優(yōu)化尾包管理
牽引車投用后,物流部規(guī)定1號鐵口出鐵時以六鐵二線為主線,六鐵一線作為輔線開展受鐵運(yùn)作;2號鐵口出鐵時以六鐵三線為主線,先出六鐵二線的鐵包,且始終預(yù)留1個空包作為輔線受鐵運(yùn)作,這樣有利于實(shí)現(xiàn)尾包管理,確保鐵水包銜接緊密,減少等待時間,提升整體出鐵節(jié)奏。
減少鐵水溫降,節(jié)約生產(chǎn)成本
經(jīng)過調(diào)配牽引車后,6號高爐運(yùn)行效果明顯。一方面可縮短6號高爐出鐵間隔約10min/爐次,提高單位時間鐵水產(chǎn)量,增加日產(chǎn)量約30t/d,另一方面有助于減少鐵水溫降,提高鐵水入爐溫度,預(yù)計(jì)可提升6號高爐鐵水溫度1.5℃以上,節(jié)約成本約41.25萬元/年。(潘海岳)




























