重慶鋼鐵煉鋼廠通過精準優化的系統性措施,不斷強化精細化生產管控,今年9月,鐵水平均溫降控制取得新突破——96.53℃,今年再次突破100℃大關,有效減少了鐵水在轉運過程中的熱量損失,為降低冶煉成本奠定了堅實基礎。
以前因鐵水包積壓、等待時間過長,導致鐵水溫度在等待中下降。今年以來,煉鋼廠建立起“爐機節奏動態匹配”機制,根據鐵水產出情況,靈活調整轉爐兌鐵節奏。日常情況下,鐵水包積壓數量嚴格控制在6包以內;在年修等特殊時期,標準進一步提升,壓降至不超過4包。這一調度優化顯著縮短了鐵水在包內的靜置時間,實現快速周轉,從源頭遏制了因無效等待造成的溫度損失。
“調度提速只是第一步,鐵包自身的運轉效率必須同步提升,避免出現鐵水等包、包等車這種斷檔的情況。”準備車間任海主任介紹道。準備車間對鐵包“配罐-運行”流程實施精細管控,在高爐出鐵環節嚴格執行“1+1”配罐模式,確保每爐鐵水均有對應空包及時就位。此舉能大幅減少鐵包空駛與閑置時間,為減少全程溫降打好堅實基礎。
鐵水包加蓋是鎖溫的關鍵舉措。準備車間設備團隊全力保障加蓋裝置完好率,調度人員實時跟蹤執行情況,做到“能蓋必蓋”。現場員工形象地比喻:“現在就像給鐵水包穿上了棉襖,熱量被牢牢鎖在里頭。”經測量,鐵包加蓋相比未加蓋時減少了約12℃的溫降收益,效果顯著。
除了加強運輸環節的過程管控,煉鋼廠還從原料端入手,提升廢鋼入爐溫度。通過升級爐下廢鋼烘烤工藝,使廢鋼表面溫度提升約100℃。實測數據顯示,在加入15噸廢鋼的情況下,鐵水溫降較之前減少20℃。此舉在消化廢鋼的同時,有效抑制了鐵水溫度下降,成為溫控優化的又一重要貢獻點。(王昌壽、盧娟)




























