以智慧為帆 以實踐為槳
在崗位創(chuàng)新的浪潮中不斷探索
他們,嚴謹求實、追求卓越
他們,專注實踐、穩(wěn)扎穩(wěn)打
他們就是重慶鋼鐵公司的"創(chuàng)新之星"
讓我們一起聆聽他們的創(chuàng)新故事
汲取榜樣的力量
制造管理部 王少翠 化學檢測車間原輔料分析班班長
傳統(tǒng)鋼包化渣劑檢測依賴高氯酸消解,單樣需消耗28毫升高氯酸,溶解8個試樣耗時40分鐘,試劑成本高且流程繁瑣。王少翠創(chuàng)新提出X熒光熔片檢測法,通過配制混合標樣、取消高氯消解環(huán)節(jié),實現熔片機制樣后直接光譜檢測。新方法單批檢測時間壓縮至30分鐘,消除人工計算誤差并提升數據準確性,年節(jié)約試劑成本2.06萬元,效率提升40%。
煉鋼廠 張 強 公輔車間機械設備點檢一般操維
煉鋼廠濁環(huán)水回水總管因壁厚不足1mm發(fā)生爆裂,常規(guī)帶壓堵漏無法實施,威脅鑄機正常澆注作業(yè)。張強創(chuàng)新提出“利用旋流池高低水位差間隙性堵漏”方案,在保障生產連續(xù)性的同時,最大限度爭取了堵漏焊補作業(yè)時間,避免事故擴大。此外,他自主設計離心泵簡易拉馬拆卸工具,修復化學除油器及安全水塔離心泵6臺,年節(jié)約維修費用1.28萬元。
能源環(huán)保部 周 平 發(fā)電車間電儀設備點檢主要點檢
稀釋風機運行系統(tǒng)原有過橋式設計引發(fā)強烈共振,震動超出正常范圍,達到9絲左右,導致過橋軸承頻繁損壞、葉輪動平衡問題頻發(fā),嚴重影響生產穩(wěn)定性。周平牽頭進行攻關,通過創(chuàng)新采用全新結構方案改變原有的過橋式設計,通過反復測算優(yōu)化,成功降低系統(tǒng)共振,改進后風機試運行階段震動值降至4.5絲以下,有效減少鍋爐降負荷導致的發(fā)電量損失,每年可節(jié)約成本超140萬元。