走進達州鋼鐵煉鐵廠維修車間,仿佛步入一個“備件再生工廠”。大大小小的設備——從精小的閥門、傳感器,到龐大的電機、減速器,都在維修師傅手中重獲新生。拆解、清洗、修復、重組、調試……每一道嚴謹的工序,都是技藝與經驗的交融,讓近乎報廢的備件重新煥發生機。這不僅是維修實力的展示,更是達州鋼鐵綠色轉型、降本增效路上最樸素的實踐。
廢堆“淘金”,小投入創出大效益
在這里,沒有絕對的“廢料”,只有尚未被發掘的潛力。兩臺同型號的減速器,經拆解重組,“合成”一臺完好設備,成本幾乎為零,卻創效數萬元;一個燒損的炮嘴帽,經過堆焊打磨,重獲新生,千元投入,卻省下近4萬元的月采購成本。
燒結機配二改向滾筒因輥皮磨損斷裂“退役”,維修班吳師傅帶領團隊割除舊筒體,用無縫鋼管自制新輥身,通過增焊筋板、加固輪轂、堆焊打磨等一系列精細操作,使設備性能全面恢復。僅今年7月份,他們就以3000元材料成本修復了5臺滾筒,價值提升超十倍。據統計,今年1至10月,煉鐵廠通過68項修復任務,讓945件廢舊備件“重返崗位”,累計創效近90萬元。
以“修”促“創”,從修復走向升級
修復不是簡單的復原,更是技術創新的契機。高爐渣場1號行車抓斗口板因磨損報廢,維修人員沒有直接換新,而是利用錳板自制新板,輔以邊角料焊補加固。材料費僅400元,不到總價值的1%,就讓價值6萬元的抓斗恢復功能,耐磨性還勝于原件。
原料場取料機的刮料裝置斗齒數量多、損耗快,每月需更換3–4次,成本壓力大。維修原料大班的師傅創新采用“精準切割+高強度耐磨錳鋼板重組”工藝,變整體更換為局部再生。修復后的裝置更耐磨、更穩定,每月僅千元投入,即可節約18.5萬元采購成本,真正實現“小手術”解決“大問題”。
“我們堅持‘能修絕不棄’。”正在現場忙碌的維修師傅范金饒說,“像之前修復的一臺大型風機核心部件,如果采購新件,不僅費用高,周期也長。我們靠自己攻關修復,以小代價恢復性能,也保障了生產穩定——這就是修舊利廢最實在的效益。”
從“要我修”到“我要修”,一場觀念與行動的革命
在煉鐵廠,降本增效不是口號,而是融入日常的自覺行動。全廠牢固樹立“能自修絕不外修、能復用絕不報廢、能修復絕不領新”的理念,推動員工從“被動執行”轉向“主動作為”。
螺絲、螺帽、液壓管卡、設備元件……每一件拆下的舊件都被視為“寶貝”,妥善保存,以備應急之需。通過修復讓報廢器件“重新上崗”,提高資源再利用率,培養員工在一點一滴中涵養出節約、崇尚實效的文化氛圍。
接下來,煉鐵廠將繼續將“變、干、實”工作要求深植于管理肌理,推動修舊利廢從“活動”向“常態化”的深刻轉變。全廠上下將以統一的思想、積極的行動,將這場成本革命進行到底,為企業高質量發展注入源源不斷的基層智慧與持久動力。(羅軍 潘權梅)




























