近日
重慶鋼鐵公司2025年度科學技術獎榜單揭曉
由軋鋼廠主導攻關的
《熱連軋軋制關鍵控制技術研究及應用》項目
從眾多優秀成果中脫穎而出
一舉摘得一等獎桂冠!
這不僅是一份沉甸甸的榮譽
更是以智慧與汗水
鑄就創新突圍之路的最佳見證
直面痛點:產線節奏提升瓶頸之困
“前棒遞不快,后棒跑不順!”熱卷產線由于加熱爐最快出鋼節奏受限,導致出鋼速度跟不上軋機軋鋼速度,在軋鋼“接力跑”中起跑就落后,同時,精軋機組自投產以來一直未實現雙鋼軋制,無法突破精軋極限軋制節奏等,都限制了產線的高效運行。面對這些突出問題,軋鋼廠技術團隊迎難而上,明確打通了產線節奏和效率提升的攻關目標。
精準破局:提升加熱爐最快出鋼節奏
“我們必須讓加熱爐的最快出鋼節奏,精準匹配上軋線的最快軋制節奏!”。說干就干!團隊自主創新,對加熱爐定時出鋼控制程序進行系統性的優化:模塊化拆分出鋼機動作、優化出鋼倒計時計算邏輯……通過反復上線測試與優化,成功提升了最快出爐節奏40秒,實現了與軋線70~80秒的最快軋制節奏精準匹配,這關鍵的幾十秒,為產線的全面提速奠定了堅實基礎。
?效率提升:突破精軋雙鋼軋制技術
在解決加熱爐“頭陣”的出鋼節奏匹配問題的同時,技術團隊也正在更具挑戰的軋機區域奮斗。為了攻克“精軋雙鋼軋制”的堡壘,團隊成員像偵探一般地毯式梳理全線跟蹤邏輯,對精軋進鋼連鎖、擺鋼條件、安全距離、速度制度等環節進行了精細入微的優化,成功打通各工序的極限軋制節奏瓶頸,最終實現F1機架兩塊鋼咬鋼間隙時間7.04秒的高效水平。
這一系列技術突破,直接轉化為了實實在在的生產力,班產卷數、日產卷數、小時產量、日產量、月產量、年產量等關鍵指標屢次刷新歷史紀錄,最高小時卷數提升20%……
正如團隊負責人所言:“技術創新的價值,最終要體現在為生產賦能、為企業創效上,看到這些數據,我們所有的付出都值得了。”
此次獲獎,不僅是一份榮譽,更是一個新的起點。接下來,項目團隊將繼續扎根生產一線,聚焦效率提升與質量改善,以 “極致效率、極致效益” 為引領,不斷探索多品種、低成本、高附加值的制造路徑,為企業高質量發展注入更強勁的動力。(袁偉、陳啟發)




























