“輔助作業區咋就不能降耗?咱們沖渣大班偏要啃下這塊硬骨頭!”在新鋼煉鐵事業部輔助作業區沖渣大班的班前會上,班長簡小松聲音鏗鏘有力。自煉鐵事業部推行“算賬經營、極致效率”理念以來,這個負責高爐沖渣生產全流程的班組,從細節里挖潛力、在創新中尋突破,用實打實的舉措交出了一份降本增效的亮眼答卷,不僅打破了“輔助作業區難降耗”的固有印象,更成為事業部降本攻堅隊伍里的“助攻手”。
緊盯裝車,數據驅動降本路
在班組降本增效的征程中,班長簡小松的記事本宛如一本“降本秘籍”,記錄著關鍵數據。“班組6#系統、8#系統今年上半年水渣裝火車車皮外排量每月在1300節左右。裝車費用主要有兩大塊,一是堵車皮木坫及泡沫劑的消耗,二是裝車皮噸位不達標產生的返裝費,這返裝費可是重中之重啊!”簡班長在班組會議上嚴肅地說道,“返裝一車收費500元,這筆錢要煉鐵事業部支付給物流單位,咱必須得想辦法降下來。”
水渣裝車一次合格率成為班組主要的降本突破口。班組必須將水渣裝車誤差控制在3噸以內,這無疑是一項巨大挑戰,也直接影響著操作工水渣裝車一次合格率的提升。
“這誤差控制得太難了,感覺很難再提高了。”操作工盧軍皺著眉頭抱怨道。
簡小松拍了拍他的肩膀,鼓勵道:“小盧,別灰心。咱們把任務層層分解,每個人都有明確的降本目標。而且,咱們可以通過班前會、安全會等形式,讓大家從思想上重新認識降本增效的重要性。”
在簡小松的帶領下,班組營造出全員關心質量效益、參與裝車質量改進的良好氛圍。為守住裝車合格率80%這條底線,面對車皮門縫隙大、難封堵,容易造成車皮漏渣被打回處理的難題,班組積極配合該公司相關單位,嚴把車皮進場質量關,從源頭上控制壞車皮進場。功夫不負有心人,7月份以來,渣裝車合格率達到了90%以上。
優化能耗,精準調控降成本
在設備能耗管控方面,班組同樣不遺余力。針對沖渣水泵運行效率問題,班組迅速成立攻關小組。
“這水泵一直24小時滿負荷運轉,太浪費電了,咱們得想想辦法優化一下。”班組成員鄒軍華提出了自己的看法。
經過反復測算與調試,班組決定將傳統“24小時滿負荷運轉”調整為“按高爐出鐵動態啟停”。這一舉措實施以來,效果顯著。單月用電量較此前下降8600度,折算成本降低5160元,設備故障率也有所下降。
“沒想到這么一個小調整,能省下這么多錢,看來咱們得繼續深挖設備能耗潛力。”簡小松滿意地說道。
精細管理,點滴之處見真章
與此同時,班組在管理上嚴謹治理、精打細算。簡小松在班上強調:“降本增效是咱們全員的戰爭,必須極限壓減費用支出,嚴控生產費用。”
“簡班長,這木坫和泡沫劑用得差不多了,是不是可以扔了?”班組成員昊麗平拿著用了一半的木坫和泡沫劑問道。
簡班長連忙制止:“可不能扔,每一個木坫、每瓶泡沫劑都必須使用干凈。還有,擰緊滴水的水龍頭、隨手關閉照明燈、拆檢的螺桿螺帽做好潤滑繼續使用……這些看似不起眼的一滴水、一度電、一方水,都是咱們沖渣大班日常節約支出的重要舉措。”
如今,沖渣大班這個小小的輔助作業班組正以“算著干、干著算,干完再算”的勁頭,持續在生產全流程中找差距、補短板。他們用實干與創新在降本增效的道路上邁出了堅實而有力的步伐,成為煉鐵事業部一道亮麗的風景線。 (萬新東 甘志鴻 凌偉)




























