粗軋后活套器經過改造,軋制傳輸效率與生產節奏精準匹配,生產效率提高5%的好消息在河鋼集團張宣科技機電公司傳播后,引發全體產線技術工人的高度贊許。
前段時間竇建軍設備點檢經過粗軋后的活套器時,察覺到在軋制圓鋼過程中,圓鋼的傳輸速度出現明顯的遲緩跡象。
“有什么改進辦法,可以在不影響生產質量的前提下,使鋼材傳輸效率與生產節奏實現精準匹配,達成更為理想的生產效率?”竇建軍一邊仔細地觀察著活套器的運行流程,一邊在心中暗自思索。
圖為: 竇建軍現場觀測記錄數據
新年以來,該公司積極引導全體干部職工牢固樹立以產線為核心的工作理念,持續深度挖掘工作潛能。竇建軍緊跟公司步伐,主動聚焦產線,發力解決困擾產線高效運行的難點、痛點。
那日,他在產線執行點檢任務,發現問題后立刻向上級組織匯報,經過討論,由竇建軍組織技術骨干成立專項攻關小隊,對活套器進行技術改造升級。
圖為:竇建軍測量改造前的尺寸
竇建軍帶領小隊成員迅速前往資料存放室,找到相關技術圖紙仔細翻看,將關鍵數據認真記錄在隨身工作簿上;隨后又和小隊成員深入生產現場,開展實地勘測工作,與存放室記錄的關鍵數據進行仔細核對,對每一項可能影響傳輸效率的原因進行逐一分析。
在一次技術攻關后,竇建軍提出了自己的看法:在活套器進出口的兩個自由輥上增加兩個可調速電機,由兩個電機給進入鋼材施加一個輔助外力,來改變軋制鋼材的傳輸速度,同時利用PLC控制設備遠程對電機進行操控,隨時調整可調速電機的速度。經過討論,大家一致認為該方案可行。
圖為:竇建軍正在繪制改造圖紙
啟動實施刻不容緩,竇建軍通過對備件區各種電機數據比較,最終選定利用冷床舊電機作為輔助動力來源,這樣既節約成本又確保性能穩定。隨后,他們利用檢修時間完成了電機安裝與調試工作。
經過初步測試,改造后的活套器運行順暢,圓鋼傳輸速度顯著提升,達到了預期效果。(姜偉)