布局不同,適配不夠,不能將就!
對(duì)于熱檢信號(hào)和品種規(guī)格不適配進(jìn)而造成的尾鋼優(yōu)化效果不佳的情況,首鋼長(zhǎng)鋼軋鋼廠棒線作業(yè)區(qū)電氣組組長(zhǎng)王進(jìn)青堅(jiān)持“眼里揉不進(jìn)沙子”!
尾鋼優(yōu)化是指對(duì)軋制過(guò)程中產(chǎn)生的尾部鋼材進(jìn)行處理的方法,其處理質(zhì)量的優(yōu)劣直接影響生產(chǎn)效率和成材率的高低。因此,只要能夠提高尾鋼優(yōu)化質(zhì)量,即便是很小的拓展空間,職工們也會(huì)積極地開(kāi)動(dòng)腦筋,通過(guò)解決“卡點(diǎn)”“堵點(diǎn)”去最終實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。
棒線生產(chǎn)線南、北高棒生產(chǎn)工藝布局不同,且南高棒軋鋼生產(chǎn)工藝流程與北高棒距離不同,在生產(chǎn)不同規(guī)格熱軋帶肋鋼筋直條工藝時(shí),倍尺計(jì)算特別是尾鋼長(zhǎng)度很容易產(chǎn)生偏差。在南高棒生產(chǎn)熱軋帶肋鋼筋時(shí),Φ12mm和Φ14mm的尾鋼優(yōu)化采用8號(hào)軋機(jī)后熱檢信號(hào),Φ16mm規(guī)格以上品種的尾鋼優(yōu)化采用4號(hào)軋機(jī)后熱檢信號(hào)。然而,軋鋼工藝調(diào)整后,如果北高棒直軋熱軋帶肋鋼筋Φ12mm和Φ14mm時(shí)仍使用4號(hào)軋機(jī)后熱檢信號(hào)來(lái)優(yōu)化尾鋼,生產(chǎn)過(guò)程就會(huì)發(fā)生計(jì)算偏差較大現(xiàn)象,由此出現(xiàn)長(zhǎng)、短尾鋼,進(jìn)而導(dǎo)致高速區(qū)堆鋼,勢(shì)必影響棒線生產(chǎn)安全高效運(yùn)行。
為此,王進(jìn)青每天蹲點(diǎn)在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)密切關(guān)注軋制過(guò)程中的尾鋼長(zhǎng)度變化。經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)仔細(xì)觀察分析,他想到在原有北線4號(hào)軋機(jī)后熱檢信號(hào)裝置基礎(chǔ)上,在8號(hào)軋機(jī)后增設(shè)優(yōu)化熱檢信號(hào)裝置。簡(jiǎn)言之,當(dāng)北高棒直軋Φ12mm和Φ14mm時(shí),兩個(gè)“電子眼”可同時(shí)監(jiān)控跟蹤鋼坯在軋制過(guò)程中的運(yùn)行狀況,并據(jù)此來(lái)計(jì)算鋼坯軋制總長(zhǎng)度,精準(zhǔn)地計(jì)算出優(yōu)化倍尺根數(shù),最終保證尾鋼長(zhǎng)度穩(wěn)定性,倍尺尾鋼優(yōu)化程序更加精準(zhǔn)、穩(wěn)定,滿足了軋鋼生產(chǎn)需求,因短尾而造成的工藝堆鋼也得到了有效解決。
較之改造實(shí)施以前,每月因長(zhǎng)短尾鋼造成的3次堆鋼現(xiàn)象,在增設(shè)熱檢信號(hào)“雙保險(xiǎn)”后,得到完全杜絕。由堆鋼引發(fā)的用40分鐘來(lái)故障處理的時(shí)間成本和相關(guān)材料更換、修配成本,也大幅降低。在實(shí)現(xiàn)效率提升的同時(shí),每年可節(jié)支增效約24萬(wàn)元。(張睿)