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9月29日
重慶鋼鐵厚板產線正式進入爬坡調試階段
10月6日
成功軋制6336噸
年修技改后首次實現日達產目標
10月19日
新增預矯直機首次實現全天連續投用
標志著厚板產線熱負荷調試取得重大進展
當“雙節”遇上產線爬坡調試,面對人機磨合、工序協同、設備維保與產品驗證等多重挑戰,軋鋼廠統籌部署,組織生產、技術、設備等各條線骨干人員駐守現場,全程跟蹤調試進度,確保問題“第一時間發現、第一時間處理”,全力保障調試工作順利推進。同時,通過“爬坡調試天天讀”例會,實時匯總各環節、各專業反饋的問題,建立動態臺賬并指定專人閉環跟蹤,有力保障了熱負荷調試的整體進度。
設備消缺,合力保障生產順行
預矯直機背壓閥臺壓力持續升高,無下降趨勢!”調試群中信息閃動。作為新增的核心設備,預矯直機的運行狀態備受關注。廠家工程師與軋鋼廠技術人員迅速集結,聯合開展設備診斷,快速鎖定閥件故障并及時排除,全面恢復設備功能。此外,針對雙邊剪頻繁跳電導致生產中斷的問題,車間組織寶信工程師與自動化技術人員聯合排查,最終確認操作柜異常斷電與交換機端口阻斷量為問題根源。調試團隊連夜實施整改,徹底解決跳電問題,為生產順行提供了堅實保障。
問題攻關,助力產線爬坡上坎
厚板產線技術團隊以“區域+項目”模式系統推進575項關鍵問題攻關,涵蓋尺寸精度提升、板型控制、新增預矯直機及在線DQ系統等,截至目前,已解決469項,跟蹤驗證73項,持續推進33項。通過強化督辦與閉環管理,項目消缺整改效率顯著提升,為產線“爬坡上坎”創造了良好條件。調試期間,預矯直機連續矯直塊數穩步提高,10月19日首次實現全天連續投用,完成510塊鋼板矯直任務。
產品驗證,不斷提升生產能力
生產技術團隊結合市場需求與產品質量驗證計劃,有序推進技改后新系統下的產品驗證工作。截至目前,厚板產線已完成包括40mm厚Q345R、14~25mm厚Q355NHD、AH36船鋼等在內的14個品種驗證,并拓展8×2800mm、10×3200mm等規格產品,各項性能全部合格。其中,14~16mm厚AH36及正火軋制態BV-AH36產品合格率較技改前提升5.7%。(問曉娟、張鑫、岳好、鄒蘭欣)




























