在寶武集團中南股份煉鋼廠的生產版圖上,7號連鑄機的特鋼鋼坯從連鑄機到鐵運火車的“最后一公里”,曾制約特鋼紅送效率。如今,隨著7號連鑄機特鋼坯轉運裝車方案的優化,這道難題被成功破解——通過一場跨部門的“頭腦風暴”與“微改造”,裝車效率提升30%以上,車廂空間利用率翻倍,紅送熱坯周轉效率大幅改善,為特鋼生產注入了新的“加速度”。
問題倒逼:小夾鉗“卡”住大生產
7號連鑄機的天車夾鉗,曾是個“矛盾體”。夾鉗每夾2支鋼坯的設定,原本適配大棒320×425斷面坯的紅送需求,但在生產280×280斷面中棒坯時,卻成了“效率枷鎖”。
“中棒坯斷面小、單爐支數多,一爐鋼坯要24甚至26支?!边B鑄車間主任王建國指著生產記錄介紹,“按老規矩,一節火車皮最多裝20支,剩下的4、5支只能另占一節車皮。爐號不同的鋼坯還不能混裝,車皮使用率直接打了對折。”更棘手的是,鐵運火車皮本身周轉就緊張,一組3節車皮常因“等坯”或“等車皮”陷入停滯——生產節奏快了,鋼坯紅送跟不上;節奏慢了,又影響后續軋制工序。
協同破題:跨部門“微改造”激活大效能
為釋放“效率枷鎖”,8月,一場由煉鋼廠牽頭,聯合物流部鐵運車間、優特鋼事業部、煉鋼廠連鑄車間的“裝車效率”攻關小組成立。“能不能在不換設備的前提下,讓夾鉗多夾幾支?”攻關小組有人提出大膽設想。
看似簡單的“增夾”,背后是精密的計算:夾鉗承重極限能否承受3支鋼坯?鋼坯排列是否會影響裝車穩定性?火車皮載重量與單爐鋼坯重量是否匹配?連鑄車間管技團隊連續3天蹲守現場,用卷尺量鋼坯間距,拿測重儀核單支重量,甚至用廢鋼坯模擬裝車——最終確認:在7號連鑄機一爐鋼坯重量與火車一節車廂載重量基本匹配的前提下,將夾鉗由“2支一夾”調整為“3支一夾”,完全可行!
鐵運同步“接招”:利用7號連鑄機換斷面的檢修窗口,對火車皮內部擋板進行適應性改造,定制化調整鋼坯擺放角度,確保3支鋼坯疊放時既穩固又不浪費空間。“以前裝車像‘擺積木’,現在得算‘立體幾何’。”參與改造的鐵運師傅笑著說,“現在每層能裝6支,4層剛好一爐,整整齊齊不晃動?!?/p>
效能躍升:30%提速背后的“連鎖反應”
8月底,優化方案進入試運行階段。數據印證了這場“微改造”的威力:裝車效率提升30%以上,火車車廂空間利用率提升,徹底告別“一爐占兩車”,用車成本、紅送率等指標也取得明顯改善。更讓人驚喜的是,這場改造全程自主推進,僅通過調整夾鉗作業方式和車皮擋板改造,就解決了困擾生產半年的“老大難”。
“原來總想著換設備、投大錢,沒想到動動腦筋、加強協同,就能挖出這么大的潛力。”連鑄車間技術人員感慨道。
從“枷鎖”到“加速跑”,這場始于問題倒逼、成于協同創新的裝車優化,不僅為特鋼生產打通了“任督二脈”,更印證了一個樸素道理:生產效能的提升,往往藏在細節的優化里,顯現在團隊的協作中。當每個環節都愿意多走一步、多想一點,“不可能”就能變成“可能”。 (黃寶華 曾令周)




























