寶武集團(tuán)中南股份煉鋼廠通過(guò)過(guò)3號(hào)、8號(hào)方坯連鑄機(jī)二冷全水冷工藝改造,實(shí)現(xiàn)了能源介質(zhì)消耗的徹底革新與備件成本的大幅縮減,1-7月實(shí)現(xiàn)降本增效312萬(wàn)元,為連鑄生產(chǎn)注入了“綠色動(dòng)能”。
壓縮空氣“清零”,年省超千萬(wàn)元
傳統(tǒng)小方坯連鑄二冷工藝普遍采用“氣霧冷卻”模式,需同時(shí)消耗大量?jī)艋瘔嚎s空氣,能耗高且運(yùn)行成本居高不下。通過(guò)全水冷噴嘴替代氣霧噴嘴,徹底取消壓縮空氣使用,實(shí)現(xiàn)能源介質(zhì)“零”消耗。
煉鋼廠通過(guò)對(duì)3號(hào)、8號(hào)方坯連鑄機(jī)開展二冷全水冷工藝改造,對(duì)全水冷噴嘴通過(guò)優(yōu)化水壓與水流分布設(shè)計(jì),解決了氣霧冷卻中因氣壓波動(dòng)導(dǎo)致的霧化不均問(wèn)題,確保鑄坯冷卻均勻性。改造后噸鋼壓縮空氣消耗從2m3驟降至0,1-7月節(jié)約壓縮空氣費(fèi)用210萬(wàn)元,同時(shí)減少空壓機(jī)負(fù)荷,延長(zhǎng)設(shè)備壽命。另外,全水冷系統(tǒng)配合智能調(diào)控,有效解決鑄坯偏析、裂紋等問(wèn)題,提高了鑄坯合格率。
噴嘴成本“瘦身”,維護(hù)效率躍升
氣霧噴嘴結(jié)構(gòu)復(fù)雜,易堵塞且更換頻繁,備件成本高昂。全水冷噴嘴通過(guò)簡(jiǎn)化結(jié)構(gòu)、提升耐久性,徹底顛覆傳統(tǒng)維護(hù)模式。
此次改造使用全水冷噴嘴代替原氣霧噴嘴,單價(jià)僅為原噴嘴的1/12,且支持在線清理再生,報(bào)廢率趨近于零。改造后噴嘴壽命延長(zhǎng)3倍以上,單次清理成本降低90%,1-7月降低備件費(fèi)用102萬(wàn)元。通過(guò)修復(fù)舊噴嘴再利用,單項(xiàng)目節(jié)約成本32.5萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)“變廢為寶”。
方坯連鑄機(jī)二冷全水冷工藝改造,以技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)能效躍升,用“零壓縮空氣消耗”與“超低成本維護(hù)”重新定義連鑄生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn),加速邁向“高效、低碳、智能”的煉鋼生產(chǎn)。




























