今年以來,重慶鋼鐵煉鋼廠行車車間堅持開展降本增效工作,并不斷拓寬思路,以現(xiàn)場問題為導(dǎo)向,攻關(guān)推進(jìn)在線的極致修復(fù)與協(xié)力回歸后的技術(shù)降本,為煉鋼廠節(jié)約維修費(fèi)用做出積極貢獻(xiàn)。
極致條件下的大智慧:成功修復(fù)調(diào)壓調(diào)速裝置
一次,一煉鋼25號、14號吊運(yùn)熔融金屬行車副鉤調(diào)壓調(diào)速裝置相繼損壞,而現(xiàn)場僅有1臺備件,難以滿足生產(chǎn)需求。
在危急時刻,行車車間迅速組織技術(shù)團(tuán)隊逆向思維突破常規(guī),采用“拆解2臺故障設(shè)備+2臺報廢裝置”的創(chuàng)新方案,通過8小時連續(xù)攻堅,精準(zhǔn)測量可控硅阻值并完成在線組裝。
最終,行車車間修復(fù)設(shè)備并成功試車,不僅保障了生產(chǎn)連續(xù)性,更直接節(jié)省成本9.5萬元。此次實踐開創(chuàng)了深度挖掘設(shè)備“剩余價值”的降本增效新模式,彰顯了團(tuán)隊?wèi)?yīng)急攻關(guān)能力與創(chuàng)新智慧。
現(xiàn)場維護(hù)中的小組裝:成功修復(fù)多臺遙控器
行車車間遙控器是控制行車進(jìn)行吊裝及檢修的關(guān)鍵設(shè)備,在用F24-60型號的遙控器行車共有7臺,遙控器動作頻繁,一旦損壞更換成本高。
“損壞的遙控器我們收著,將好的元器件及控制桿作為備件用來組裝,多節(jié)約點(diǎn)錢。近期多次出現(xiàn)控制桿被用斷的故障,這時我們之前的儲備就起了作用!”維護(hù)班長一邊帶領(lǐng)班組成員拆裝設(shè)備一邊說。檢查元器件質(zhì)量鎖定“病因”后,重新安裝接線,行車煥發(fā)生機(jī)能正常使用,班組累計修復(fù)4臺,節(jié)約維修費(fèi)9100元。
協(xié)力回歸的技術(shù)降本:成功自主校稱、攻克備件問題
面對超載限制器技術(shù)受限的難點(diǎn),行車車間加速推進(jìn)自動化業(yè)務(wù)自主化進(jìn)程。一煉鋼31號行車渣鍋吊運(yùn)作業(yè)中,電子秤出現(xiàn)重量顯示異常,初步判定為傳感器損壞需更換備件。
車間依托業(yè)務(wù)回歸培訓(xùn)成果,組織技術(shù)團(tuán)隊自主診斷,通過現(xiàn)場檢測發(fā)現(xiàn)傳感器阻值正常,鎖定線路故障。經(jīng)更換線路、自主校檢后,電子秤恢復(fù)精準(zhǔn)顯示。此次自主維修成功節(jié)約1.18萬元備件采購及1380元校稱費(fèi)用,同時積累了超載限制器等同類故障處置經(jīng)驗,為打破技術(shù)外包依賴、深化降本增效開辟新路徑。(林建 胡霞)




























