寶武集團(tuán)中南股份煉鐵廠7號(hào)高爐以“三個(gè)一”精神為指引,從細(xì)處挖潛增效。爐前班組通過(guò)創(chuàng)新改造霧化冷卻管路,成功實(shí)現(xiàn)能耗降低,年降本3.57萬(wàn)元,同步消除重大安全隱患,為高爐穩(wěn)定生產(chǎn)筑牢堅(jiān)實(shí)防線。
直面痛點(diǎn) 找準(zhǔn)癥結(jié)破困局
7號(hào)高爐完成大修后,受作業(yè)場(chǎng)地空間限制,開(kāi)口機(jī)與鐵口間距不足,鐵口噴濺的高溫鐵花頻繁損壞液壓炮油管。數(shù)據(jù)顯示,改造前油管月均更換量高達(dá)25條,嚴(yán)重制約生產(chǎn)效率。初期采用的高壓水與壓縮空氣混合霧化冷卻方案,因水壓與氣壓難以精準(zhǔn)平衡,導(dǎo)致水倒灌壓縮空氣管道,進(jìn)而引發(fā)風(fēng)口成像、風(fēng)動(dòng)送樣等關(guān)鍵設(shè)備頻繁故障,冷卻效果未達(dá)預(yù)期。
為解決這一問(wèn)題,爐前班組首次嘗試優(yōu)化操作流程,將高壓水管與壓縮空氣管分離噴射,通過(guò)調(diào)節(jié)水氣比例實(shí)現(xiàn)自然霧化冷卻,使油管更換量大幅減少。然而,高頻次的水霧冷卻導(dǎo)致壓縮空氣與新水消耗量增加。
創(chuàng)新突圍 技術(shù)革新顯成效
面對(duì)困局,爐前團(tuán)隊(duì)轉(zhuǎn)變思路,提出以物理防護(hù)替代動(dòng)態(tài)冷卻的創(chuàng)新方案。利用廢舊鋼板制作弧形保護(hù)罩,將爐前設(shè)備的油管進(jìn)行全方位隔離防護(hù),有效抵御鐵口開(kāi)口、來(lái)風(fēng)及噴濺鐵花對(duì)油管的損壞。
在2號(hào)鐵口油管加裝防護(hù)外罩后,油管燒損率驟降55%。隨著防護(hù)效果顯現(xiàn),鐵口區(qū)域逐步停用冷卻系統(tǒng),將0.6MPa壓縮空氣壓力調(diào)低,并將水壓閥開(kāi)度調(diào)整至20%,最終實(shí)現(xiàn)“零打水”作業(yè),大幅降低了壓縮空氣和新水的消耗。此后,這一改造經(jīng)驗(yàn)迅速推廣至1號(hào)和3號(hào)鐵口,實(shí)現(xiàn)全區(qū)域覆蓋。
改造完成后,經(jīng)濟(jì)效益顯著,壓縮空氣系統(tǒng)停用,每小時(shí)減少24m3消耗,年節(jié)約成本2.48萬(wàn)元;水系統(tǒng)開(kāi)度優(yōu)化后,每小時(shí)節(jié)水0.5m3,年節(jié)省水費(fèi)1.08萬(wàn)元,合計(jì)年降本3.57萬(wàn)元。此外,改造還徹底消除了大溝積水、爐底滲水等安全隱患,并節(jié)省了專人值守打水的人力投入,顯著提升了崗位作業(yè)效能。
此次霧化冷卻管路改造不僅是降本增效的成功實(shí)踐,更是煉鐵人攻堅(jiān)克難、創(chuàng)新突破的精神風(fēng)貌。7號(hào)高爐爐前班組用實(shí)際行動(dòng)證明,越是在市場(chǎng)低迷的嚴(yán)峻形勢(shì)下,越要依靠創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)提升效益,強(qiáng)化管理保障生產(chǎn)安全,為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展注入新動(dòng)能。(黃冬芬 陳勝)