寶武集團(tuán)中南股份軋材廠板材車間將降本意識(shí)與效率意識(shí)深植于每位員工心中,力求從生產(chǎn)的每個(gè)環(huán)節(jié)提高效率、“摳”出效益。經(jīng)過不懈努力,熱處理產(chǎn)能不斷提升,熱處理回火鋼板的平均班產(chǎn)量從85噸躍升至120噸,提高了生產(chǎn)效率,減少了煤氣、氮?dú)獾饶茉磽p耗。
迎難而上 努力改善
板材車間面臨每月持續(xù)大批量熱處理鋼板生產(chǎn)訂單,熱處理產(chǎn)能提升顯得尤為關(guān)鍵。為此,車間制定了一系列改善措施,如生產(chǎn)合金模具鋼時(shí),對(duì)不同工藝規(guī)格鋼板采用分堆位放置,規(guī)范班中拋丸質(zhì)量,確保做好班中備料,并對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃的連續(xù)性做優(yōu)化,確保每個(gè)班都能做好無縫銜接,減少空爐時(shí)間,努力實(shí)現(xiàn)高效生產(chǎn)。在各項(xiàng)改善措施有效落地后,熱處理回火鋼板的平均班產(chǎn)量從85噸/班逐步提升至100噸/班,熱處理產(chǎn)能得到很大提升。
攻堅(jiān)克難 持續(xù)發(fā)力
為進(jìn)一步挖掘現(xiàn)場降本潛力,板材黨支部的黨員骨干們將目光再次聚焦在熱處理生產(chǎn)現(xiàn)場,深入思考降本空間。經(jīng)過現(xiàn)場調(diào)研發(fā)現(xiàn),熱處理爐由于原系統(tǒng)設(shè)計(jì)和工藝的緣故,一直保持自動(dòng)低速前進(jìn)狀態(tài),為防止鋼板在爐內(nèi)擺動(dòng)和沖撞爐門,每塊鋼板都需預(yù)留一米的間隙作為保護(hù)位置。黨員骨干們敏銳地察覺到這一現(xiàn)象并提出疑問,能否充分利用這一米的保護(hù)位置做改善呢?
深入調(diào)研后發(fā)現(xiàn),厚度在80mm以上的鋼板常規(guī)入爐流程存在保溫時(shí)間長、空間利用率低等問題。經(jīng)過多次現(xiàn)場實(shí)驗(yàn),最后決定在生產(chǎn)合金模具鋼時(shí),對(duì)厚度大于60mm且長度小于22m的鋼板在線不進(jìn)行分切,直接利用行車超長掛梁轉(zhuǎn)運(yùn)到熱處理場地堆放,待拋丸后直接入爐,并采用長板加短板搭配的入爐方式,減少爐內(nèi)兩板之間的間隔距離,可提高鋼板入爐塊數(shù)。待超長鋼板完成熱處理工藝后,再進(jìn)行火焰切割。
經(jīng)過不懈努力,一系列舉措成效顯著,熱處理產(chǎn)能再次得到顯著提升,熱處理回火鋼板的平均班產(chǎn)量從100噸躍升至120噸,不但提高生產(chǎn)效率,保障了客戶訂單交貨期,同時(shí)也減少了煤氣、氮?dú)獾饶茉磽p耗。(陳睿 唐海鋒)