“如何優(yōu)化脫氧工藝,降低脫氧合金消耗?”——這場(chǎng)討論以問(wèn)題為導(dǎo)向,點(diǎn)燃了團(tuán)隊(duì)的創(chuàng)新熱情。煉鋼廠創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)通過(guò)研讀國(guó)內(nèi)外論文、借助DeepSeek智慧工具分析,最終將突破口鎖定在“轉(zhuǎn)爐出鋼預(yù)脫氧工藝優(yōu)化”這一關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
在多次頭腦風(fēng)暴中,團(tuán)隊(duì)提出大膽設(shè)想:在轉(zhuǎn)爐出鋼前向鋼包包底加入新型預(yù)脫氧材料,直接減少鋁合金用量。方案敲定后,團(tuán)隊(duì)成員快速響應(yīng),高效分工協(xié)作從設(shè)備改造到小批量試驗(yàn),迅速的將理論轉(zhuǎn)化為實(shí)踐行動(dòng)。
精益求精:百爐試驗(yàn)打磨細(xì)節(jié)
“事情先做起來(lái),邊干邊優(yōu)化!”——帶著這一理念,團(tuán)隊(duì)開(kāi)啟了首階段近百爐的密集試驗(yàn),并取得了初步成效,但也暴露出新的問(wèn)題:如何精準(zhǔn)的預(yù)判轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)氧含量?預(yù)脫氧劑用量與鋼水脫氧結(jié)果如何動(dòng)態(tài)匹配?如何有效控制鋼水增碳量?
面對(duì)挑戰(zhàn),團(tuán)隊(duì)沒(méi)有退縮,而是通過(guò)大數(shù)據(jù)分析、建立反算法,經(jīng)過(guò)反復(fù)推演測(cè)試,逐步優(yōu)化工藝參數(shù)。每一次調(diào)整都凝聚著成員們的智慧和汗水,每一次失敗都成為通往成功的階梯。
增效落地:小創(chuàng)新撬動(dòng)大效益
歷時(shí)一個(gè)月的攻堅(jiān),新工藝迎來(lái)突破性進(jìn)展:脫氧合金單耗降低0.15kg/噸鋼,綜合成本下降2.8元/噸,年化效益預(yù)計(jì)超500萬(wàn)元。這一成果的背后,是團(tuán)隊(duì)成員對(duì)技術(shù)細(xì)節(jié)的極致追求,更是“學(xué)用結(jié)合、知行合一”的創(chuàng)新精神體現(xiàn)。
創(chuàng)無(wú)止境,事實(shí)證明,只要敢于嘗試、協(xié)同攻堅(jiān),再?gòu)?fù)雜的技術(shù)難題也能轉(zhuǎn)化為實(shí)實(shí)在在的效益!接下來(lái),我們將繼續(xù)以問(wèn)題為導(dǎo)向,以創(chuàng)新為牽引,用實(shí)干書(shū)寫(xiě)更多“創(chuàng)新故事”,為高效煉鋼、綠色煉鋼貢獻(xiàn)智慧力量。(劉曉峰)