寶武集團(tuán)中南股份煉鐵廠高爐車間7號(hào)高爐區(qū)域積極響應(yīng)該公司“活下去,好起來(lái)”工作要求,以技術(shù)創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng),在除塵風(fēng)機(jī)調(diào)頻模式優(yōu)化方面開展了深入探索,取得了顯著的節(jié)能增效成果。
挑戰(zhàn):定頻運(yùn)行,電耗居高不下
此前,7號(hào)高爐爐前除塵風(fēng)機(jī)采用定頻設(shè)備,兩臺(tái)功率為2800千瓦的風(fēng)機(jī)分別以45赫茲和40赫茲的固定頻率運(yùn)行。這種運(yùn)行模式致使7號(hào)高爐區(qū)域去年上半年平均日耗電量高達(dá)952476千瓦時(shí),電耗成本成為制約生產(chǎn)成本降低的重要因素。面對(duì)這一困境,7號(hào)高爐團(tuán)隊(duì)深知必須通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新與精細(xì)管理尋求突破,以實(shí)現(xiàn)提升效率、降低成本的目標(biāo)。
策略:動(dòng)態(tài)調(diào)頻,精準(zhǔn)調(diào)控
為改變電耗過(guò)高的現(xiàn)狀,7號(hào)高爐團(tuán)隊(duì)充分發(fā)揮集體智慧,大膽推行爐前除塵風(fēng)機(jī)頻率動(dòng)態(tài)調(diào)整策略。根據(jù)爐前鐵口工作狀態(tài)的變化,制定了精細(xì)的調(diào)頻方案。在鐵口剛打開時(shí),考慮到可能出現(xiàn)的小噴濺現(xiàn)象,兩臺(tái)風(fēng)機(jī)仍保持45赫茲與40赫茲的較高頻率,以確保除塵效果,防止粉塵外揚(yáng)。而當(dāng)開口3分鐘至20分鐘后,若鐵口趨于穩(wěn)定且無(wú)噴濺情況,團(tuán)隊(duì)根據(jù)不同鐵口位置制定了精細(xì)的調(diào)整方案,南邊 2、3號(hào)鐵口將風(fēng)機(jī)調(diào)整為40赫茲與30赫茲運(yùn)行,北邊1號(hào)鐵口則調(diào)整為40赫茲與25赫茲運(yùn)行,這一舉措在保障基本除塵需求的同時(shí),有效降低了設(shè)備運(yùn)行功率。此外,當(dāng)鐵口來(lái)風(fēng)前期小吹時(shí),崗位人員迅速將風(fēng)機(jī)頻率上調(diào)至45赫茲與40赫茲,及時(shí)避免鐵口冒煙,在環(huán)保要求與節(jié)電目標(biāo)之間找到精準(zhǔn)的平衡點(diǎn)。
成果:節(jié)電顯著,效益可觀
通過(guò)靈活精準(zhǔn)的調(diào)控措施,7號(hào)高爐區(qū)域在滿足爐前除塵嚴(yán)格要求、杜絕鐵口冒煙和防止環(huán)保事故發(fā)生的前提下,成功實(shí)現(xiàn)了節(jié)電降本,去年下半年平均日耗電量大幅下降至921831千瓦時(shí),相較于上半年,平均日耗電量減少了30645千瓦時(shí)。按照此節(jié)電效果推算,年化節(jié)電效益539萬(wàn)元。這一成果不僅顯著降低了企業(yè)的生產(chǎn)成本,還為同行在節(jié)能降耗技術(shù)創(chuàng)新與精細(xì)化管理方面提供了的借鑒經(jīng)驗(yàn),引領(lǐng)行業(yè)在綠色發(fā)展、高效運(yùn)營(yíng)的道路上不斷探索前行。(黃冬芬 陳勝)