今年以來,陜鋼龍鋼公司煉鋼廠把能耗挖潛增效貫穿于生產經營全過程,從精益管理到單耗攻關,再到全員創效,走出了一條不同尋常的“挖潛”之旅。
精益中尋潛力。將能源介質管理與TPM精益設備管理相結合,根據生產任務情況,對各區域的節能措施進行對接,形成科室牽頭、作業區協作、各負其責的工作流程。針對跑冒滴漏頑癥和易發點,組織生產、設備專家聯合會診、攻關,系統分析關聯因素,共同治理跑冒滴漏;每季度召開節能降耗分析會,對裝置節能措施的實施情況及節能設施的投用情況進行細致追蹤,從而提升節能效果。通過與同類型企業對標,列出對標問題清單,對比分析哪些生產環節能夠依靠優化操作或管理挖潛實現節能,哪些生產環節能夠通過技術改造實現進一步節能,對對標問題清單隨時更新。積極發動員工,開展以節能降耗為主題的合理化建議,員工根據自身工作經驗,通過對生產工藝及各崗位的工藝流程分析,提出了許多節能降耗的好方法,有力地推動了節能工作的深入開展。
精細中挖潛力。針對煤氣回收量偏低、煤氣供應不足的問題,成立轉爐煤氣回收量攻關小組,確定轉爐煤氣噸鋼回收量攻關方案的目標。設備科、動力作業區及能源檢計量中心多次現場辦公調查分析原因,從系統內部工藝、設施、管理入手,梳理影響目標完成的因素,并形成攻關技術清單。加強設備維護,杜絕因設備故障引起轉爐煤氣放散的現象,增加轉爐煤氣回收時間;動力作業區做好風機管理,利用檢修及時清理管道積灰,保持與三閥組和爐前的信息反饋;堅持精準操作,不斷提升操作人員技能水平,穩定入爐料配比,針對鐵水、石灰質量以及氧氣壓力波動問題,積極采取應對措施,落實相關應急預案,杜絕吹煉過程大噴現象,遇到異常問題,及時查找原因,調整操作、爐料結垢,在確保安全生產、工藝紀律的條件下,使轉爐煤氣回收量達到老區116.30m3/t,新區122.65m3/t,煉鋼工序能耗老區-18.54kgce/t,新區-21.98kgce/t的好成績。
創新中求潛力。年初,對3#、4#、6#連鑄機二冷塔分別進行單臺管道水輪機改造,改造后水輪機運行平穩,冷卻塔內布水均勻,全年共計節約電費25萬余元。同時,相繼完成了煉鋼除氧器、轉爐密封使用蒸汽改造,完善鍋爐蒸汽回收系統,使老區蒸汽回收達到67.75kg/t,新區達到75.87kg/t。通過對循環水、鍋爐排污水回用改造,完成5#、6#鍋爐除鹽水的使用,提高水資源利用率。通過分階段實施除塵風機閉環節能模式運行,降低風機轉數,每天至少節電3萬度,創效1.56萬元;廠房照明采用時間經緯儀控制開關控制,可節約1.82萬元/天。 (陳海云)